我提出了一个降低成本、提高效率的计划。

我提出了一个降低成本、提高效率的计划。

我提出了一个降低成本、提高效率的计划。降低成本一直是企业在管理中非常重视的内容,但是降低成本是非常困难的,需要多次实验。让我给你简单介绍一下我的降本增效计划。

我提供1,降低成本,提高效率。

北京凌云东源公司黄骅厂鲁花:在降本提质增效的过程中,要深入一线,从一点一滴做起,在实践中探索创新。就凌云黄骅厂而言,考虑到轧制的外板产品在生产过程中从外板底部开始定位,外板产品头部可缩短10 mm,经过对10种轧制产品的测试,产品结构和产品质量不会受到影响。

北京凌云东源公司重庆工厂质量部张硕:通过最大限度减少产品装配中的搭接间隙,细化外部零件焊接的实际间隙值,进行公差管理,对焊接过程进行集约化控制,全面降低产品的补焊率,减少质量损失。

北京凌云东源公司黄骅厂物流部徐伟:在降本提质增效的过程中,我们注重的是实际。基于目前产量低于预期的实际情况,经与物流公司协商,在每月不满足正常工作日的情况下,将固定仓储服务费改为每日结算,可有效降低仓储成本。

北京凌云东源公司重庆工厂生产部李卫强:在关键焊接工序安装在线电流监测仪,通过可视化管理加强焊接质量的控制,可以有效提高焊接质量的稳定性,降低返工成本。

北京世东凌云公司运营管理部生产经理周统:我们在实施降本提质增效的过程中,注重创新发展,提高工艺水平,根据产品结构和工艺要求,自主设计半自动涂胶设备和自动打孔机设备,降低人工成本,提高生产效率。改进工艺设备,面对产品日益多样化的现状,改进层压机下端刮刀,可试用于各种车型。优化生产布局,消除浪费,提高合理工位占用,提高生产线效率。

北京世东凌云公司运营管理部生产科长安石、顺义分公司生产科长王进东:在降本提质增效的过程中,我们坚持开发高性能、高附加值的产品,实现了PP+TPV挤出工艺的突破。借鉴韩国现有生产线模式,引进其成熟的PP+TPV新材料和内膜平绒生产技术,更好地实现产品轻量化。与PVC I/S制品相比,在长度相同的前提下,重量减轻了34%。新材料、新工艺的成功引入,不仅满足了客户的需求,也降低了制造成本。同时,制造成本的降低为后续新车型的招标提供了优势。

北京世东凌云公司开发部负责人丁兴浩:在降本提质增效的实施过程中,通过讨论和实验发现,在旧模具中只改变一个型腔就可以满足新产品模具开发的要求。旧模具改造费用预计约3万元,直接降低成本约65438+万元。

凌云股份质量部张文:QC项目可以解决长期存在的某型号门槛的刀具废品反弹问题,大幅提升产品外观质量,降低内部废品损失和外部返修成本。

凌云股份质量部宗:通过调整设备动作顺序,消除了奔驰机组一次非标冲孔5序边冲孔不良问题,减少了废品损失,提高了设备冲孔精度。

为了降本增效,面对严峻的市场形势,二铁厂2号高炉全体员工做好了长期应对困难的准备。#高炉要求每个班组长和党员带头做出“节俭,从我做起”的承诺,积极响应公司和炼铁厂倡导的“节俭、节能、降耗”的号召。坚持节约,反对浪费,从我做起,从一点一滴做起,从力所能及做起。

1号高炉从优化工艺、优化操作、加强设备维护、消除泄漏、修旧利废、降低机料消耗、确保安全生产入手,发挥全员参与的优势,以实际行动推动降本增效的实现。

开展科技创新,提高生产和成本指标。

根据炼铁工艺特点,实施“三优化”措施:优化炉料结构、优化操作系统、优化设备运行。

优化负担结构

在不影响高炉顺行、产量和质量的情况下,提高原矿比例,逐步降低球团矿比例,达到降低成本的目的。根据2009年5-8月高炉提高原矿比例的生产实践跟踪分析,认为原矿比例控制在10%-20%,球团矿比例控制在0-5%,吨铁成本降低20-30元。单座高炉年成本降低500万至10万,降本效果显著。

优化操作系统

高炉顺行稳定是降本增效的重要因素。探索合适的1号高炉上部装料制度和下部送风制度,使上下相互调节,提高煤气利用率,保持渣铁充分的物理热,保持稳定的中心气流和边缘气流,使高炉顺行,从而为降低生铁含硅量,提高煤比,降低焦比奠定基础。根据1号高炉炉型特点,认为10t-12t大矿批是适合1号高炉的装料制度,对降本增效具有重要意义。

优化设备运行

降低高炉设备的故障率是降低成本的一个重要方面。认为搞好机修辅助车间是保证高炉设备正常运转的关键。

坚持“一落实、一提高、一降低”的重点节能措施,即坚持实施低硅铁冶炼,提高煤比,降低焦比。

降低生铁中硅含量,提高煤比,降低焦比。

炼铁工序的能耗占整个钢铁工序的60-70%,工序成本也占整个钢铁系统成本的50-55%。钢铁企业是否有效益和竞争力取决于炼铁成本的高低,而提高喷煤比、降低焦比是降低炼铁成本的重中之重。今年1号高炉平均焦比徘徊在420kg/t左右,生铁平均硅含量在0.60%左右。虽然这个指标与炉型不合理、焦炭质量不理想、品位低有直接关系,但不是唯一原因。因此,1号高炉要取得突破,除了不断降低焦比和生铁中硅含量外,稳定控制和避免重复对生产降耗具有重要意义。

脱硫。由于原燃料成分和质量不稳定,小高炉控制生铁含硫量在一定程度上带动了成本上升,建议科学把握质量要求和成本控制的平衡。

狠抓基础管理确保高炉安全生产

以8S为管理重心,努力工作。

企业的管理是否成熟,会直接影响到生产成本。向管理层要效益,这是一个很实在的想法。面对越来越严峻的外部竞争,只有加强管理,才能降低成本。从很多大型优秀企业的反馈效果来看(海尔就是最好的例子),8S是降低管理成本最有效最直接的方法。8S很简单,班组长和工人都很容易掌握。核心问题是清洁,清洁,清洁。有人说简单,其实不然。长期坚持下去会更难。8S管理真的做到了,做得很好,这是基础管理的一大进步。

建立长效管理机制,降本增效。

根据管理层级,将降本增效指标分解到车间级、班组级、作业级,奖惩分明。

建立长期有效的安全培训机制。

定期举办培训班,提高员工的素养、安全和操作水平,提高职工队伍的整体素质,形成学技术、钻业务的良好氛围。让每一个员工从意识开始,变“要我安全”为“我要安全”。

建立合理的劳动竞赛管理机制。

开展劳动竞赛,制定合理的质量和产量目标,并分解到班组和个人,将效益与工作挂钩,激发员工的荣誉感和紧迫感。但要建立一个更可行的评估基准,还需要大量的统计分析工作。建议将炉温、硫含量、批号、产量、焦比、质量等操作指标分解到各班,班与班之间相互竞争,加强三班统一操作,严格控制炉温和炉渣碱度,确保高炉稳产高产。在炉外操作中,以准点出钢、铁量差、铁口角度合格率、设备维护等操作指标为主要竞赛内容,采用班组比、岗位比、个人比,加强生产设备的动态管理,减少各类事故,为炉内操作创造有利条件。

小的技术改造也能解决大问题。

全力行动,小改造,大收获。把管理创新和技术创新结合起来,积极开展“小改小革”活动,进行局部设备改造或工艺优化。