如何利用矸石仓促进岩巷安全生产?
1矿井概况
中泰矿业(原四矿)现有井田面积15.2km2,设计能力90万t..现开采第二个1煤层,目前矿井扩建1.5万t,矿井总储量15661.6万吨,矿井服务年限35.5年。中泰矿业(原四矿)于2005年8月开始改扩建,至今已有4年。由于改扩建巷道量大,施工巷道断面为16.7m2,给北副井提升和矿车供应带来严重压力。为解决这一问题,岩巷主要管理者经过分析论证,决定在改扩建区域采用岩耙装载、皮带运输、矸石堆存的方法。通过对改扩建区目前在建的三条巷道的挖掘,为缓解矿车供应紧张,减少矿车坡道运输的不安全因素,提高生产效率奠定了基础。
2矸石仓的基本情况
矸石仓掘进地点为-450区域两巷道交汇处,上-450电动车库回风联络巷中心线偏差为1.3m,便于运料、喷浆和运输设备。井下斜井与下轨道之间-450 m水平中平巷中心线偏差为1.2m,便于日后-450m辅助水平轨道运输巷的运输。垃圾箱的设计深度为10.3米..其中,仓体6.54 m,上锁深1.56m,下锁深2.2m,仓体直径4 m..仓体采用锚网喷浆支护:锚杆为金属树脂锚杆,L=2.1m,φ=22mm,挂大金属网。喷射混凝土厚度为100mm,混凝土强度等级为C20,混凝土配合比为:水泥:砂:碎石:水= 1: 2.2: 2.3: 0.40。上下船闸口采用350mm厚、强度等级为C20的混凝土支护,混凝土配合比为:水泥:砂:石:水= 1: 2.79: 5.58: 0.75。混凝土浇筑前采用锚网喷支护,矸石仓容积为106.35m3
3废物仓施工方案及工期
矸石仓施工方案分两步:第一步自下而上开挖,用木垛支撑;第二步,自上而下扩刷车道,混凝土仓口;第三步是安装矸石仓口。
矸石仓倒挖时间:16年2月0: 00倒班至19年2月4: 00倒班,仅16子班。刷下来,筒仓浇筑混凝土后,28天养护,3月30日工程完工,4月初矸石仓投入使用。
4.使用皮带和垃圾箱的好处
4.1前条件下未使用的皮带和矸石仓-440m副水平专用回风巷道与-440回风暗斜井中间平巷之间共用一条运输线路(270斜巷运输)。挖矸石仓前,两头用同一个堆场,一台55kW绞车装卸物料。空车供应和运输紧张,相互影响。只运270个坡道,每个班次都是不停的。最多35辆车压舱,进尺2.35 m,两端平均进尺1.17 m,开车、推车、倒车、数钩占用6个人,一班工作比较紧张,平均每人6车废料。而且要注意运输环节的安全,拉放挡车器,劳动强度大,安全系数低,效率低。
4.2采用皮带和矸石仓后的效益
4.2.1大大减少坡道运输,减少不安全因素。
4.2.2避免手推车、矿车掉道事故。
4.2.3降低工人的劳动强度,不要推车、脱钩、拉放阻车器。
4.2.4排渣效率提高了2.58倍。使用绞车时,每班35辆,每班4人,平均每人5.8辆。利用矸石仓和两条皮带,每班两人放60车矸石,平均每人15车。
4.2.5缓解空车不足。
当碴车受到影响时,不会影响正常挖掘,经济效益可观。废物箱容积为106.35m3,一旦空车受影响,废物箱可储存70车渣,可使两个掘进工作面掘进3.18m(每掘进1.6m)。如果没有矸石仓,两头挖不到,进尺为零。
4.2.6提高单入水平。使用矸石仓和皮带运输前,每班在两端运送35车矸石,两端可挖1.57m,单进0.78m,使用矸石仓和皮带运输后,每班投入60车矸石,两个掘进工作面可掘进3.18m,平均每个掘进工作面单进1.59m,为0.81m
5结论
矸石仓与皮带配合使用,缓解了改扩建区域的运输问题,经济效益和安全系数显著,解决了煤矿许多新的安全问题,为中泰矿业改扩建项目的及时投产做出了积极贡献,值得进一步推广应用。
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