弘扬工匠精神和2020年先进工作者先进事迹
很多人认为工匠是机械重复劳动者,但其实工匠有着更深远的意义。工匠不一定都能成为企业家,但大多数成功的企业家都有这种工匠精神。我给大家分享了两个工匠精神事迹的故事。欢迎阅读!
李国,女,党员,工艺先锋,装备制造部装配车间无线电装配技术员。她参加工作以来,一直从事一线工作。经过13年的努力,李国同志已经成为装备制造部的技术骨干。她热爱自己的工作,不计较个人得失,有很强的事业心和责任感。
技术过硬,取得好成绩。
李国同志是中电西北为数不多的表面贴装技术高技能人才。尤其在QFP、QFN、BGA等高精度芯片的焊接和修复方面独树一帜。同时电气安装技能水平全面,手工技能高超。是板级、模块、组合、机柜、天线座等电子组装的领导者。
作为?杨平大师工作室?年轻骨干之一的李国同志,厚积薄发,连续三年参与中电西北QC成果发布,分别获得二等奖、三等奖、优秀奖;中电西北两次?生产杯?技能竞赛获一等奖、三等奖;参加2019中国技能大赛?中电科职业技能大赛在集团公司顶尖选手中脱颖而出,获得第九名,并获得中国电气技术能手、中国电气青年岗位能手等荣誉称号。
努力工作,主动承担急难险重的任务。
李国同志一年累计加班556小时,相当于70个工作日,工作时间名列前茅。她的团队任务多,需要常年加班。车间遇到急难险重的任务,她身先士卒,主动想办法完成。特别是2065438+2009年9月,中电西北为确保产品交付做出了努力。做第四节?她主动放弃周末和节假日,几乎每晚加班到9点,全年完成1000多个印制板模块、60个组件、10个机柜的组装工作。
面对一辆机载拖车装配周期严重不足、人员短缺的情况,李国同志是勇敢的。带头?整个组装需要5个连接器,1cm * 8cm * 7cm的长方体,1的接地板,1的印制板,132的电线,对人员的技能水平要求极高。她率先制定了详细的方案,对有特殊要求的5根导线的出线长度进行了计算,并提前屏蔽,操作简单方便。
敢于承担责任,全身心投入工作。
作为两个孩子的母亲,李国同志总是把工作放在第一位。只要工作需要她,她就会尽快赶去上班。
疫情期间,中电西北个别项目交付时间紧张,她主动向车间汇报。我和家人节假日不出门,不坐公交,不去人多的地方,不接触外人,身体很好。我们可以等待命令!?2月6日,她承担了应急维修任务,成为装备制造部第一个投入科研生产的员工,带领另外4名员工加班10多天,圆满完成了某产品20台变频器、10台电源接线单元、10台变频器及内部印制板的夹具装配,确保了应急任务如期完成。
勤于思考,突破技术难关
李国同志承担的某预研产品阵列天线首次装配任务,需要在512高频连接孔上焊接SMP*3.2mm高频连接器。要求用钢针蘸取少量锡膏,360度内均匀涂抹在连接器凸台上,准确插入焊接孔。很难保证连接器中心不偏离或短路,还要尽可能缩短整个加工时间。面对困难,李国同志勤于思考,自己制作工装,用熟练的操作方法,平均每20秒钟就要涂抹一个接头。四个小时,他完成了整个天线连接器的安装和回流焊,测量后全部合格,没有任何短路现象。
某产品首件焊接,发现几个芯片焊接不良,主要是国产芯片引线脚的镀金材料在焊接时容易出现金精,导致虚焊。但是,目前还没有专门的除金设备。李国同志不畏艰难,一丝不苟地手工淘金。通过控制操作方法、时间和角度,达到了预期效果,得到了技术人员和检验人员的认可,产品质量也得到了保证。
善于总结,积极发挥导师作用。
在平时的工作中,李国同志一直保持着整理工作笔记的习惯。她通过总结整理自己的工作笔记,梳理工作中的操作难点。正是这些看似不起眼的点点滴滴,让她散发出光和热。她以朴实的工作作风,扎实的理论功底,执着的敬业精神,科学的工作方法,在平凡的岗位上默默耕耘,在平凡的工作中默默奉献,用工作业绩一一诠释。
她在提升自己的同时,也帮助身边的年轻员工提升技能。我亲自示范、学习、交流,把自己获奖的经验和技巧毫无保留地传授给年轻员工。我带了七个徒弟,师徒关系做得很好。
一份耕耘,一份收获,一份工作。多年来,李国同志一直战斗在生产第一线,扎扎实实地不断传承工匠精神,勇当技能先锋。
发扬工匠精神,追求卓越,勤奋,刻苦,执着是他的代名词。他就是金妮集团干法厂生产技术部副主任刘刚。
?从2000年开始,从金妮四厂调到干法项目部,进行安装和准备工作。跟随公司骨干到滇西水泥厂学习新型干法水泥技术,认真学习后再配合苏安公司进行安装。可以说他会跟进干法车间设备的安装和运行。调试期间,他被分配到生料烧结车间废气岗位工作一年,因工作需要被调至仓库保管。那时候仓库里只有他一个人,没有假期。收材料的时候,无论在哪里,他都是随叫随到。为了保证大修时备件的及时供应,他直接住在工厂里,保证了大修任务的顺利完成。2007年,他从仓库仓库调到干法工厂担任技术员,从事设备管理工作。为了加强自己的专业能力,他从网络和课本上掌握了新型干法水泥设备的性能和结构,现场更加细致地检查和管理设备,并积极与岗位人员和技术人员沟通,了解全厂的设备情况。2010因业务能力突出,升任生产技术部副部长,主管干法厂设备工作。
还记得刚进厂的时候,技术员给我们讲解水泥生产工艺,说我们厂的心脏就是窑系统,可想而知窑系统对水泥厂的重要性。但当时篦冷机故障多,冷却效果不好,经常出现?红河?形势。出现?红河?不仅会降低篦冷机的使用寿命,还会烧坏熟料库下的输送带,导致窑系统每月因篦冷机故障停机两次以上,不仅成为制约安全生产正常运行的瓶颈,而且维护成本高。作为负责设备管理的生产技术副主任,他主动挑起改造篦冷机的重担。他认真查阅资料,积极与设计院和一些工程单位沟通,对篦冷机进行论证和改造。他把工厂当成自己的家。每天晚上,他办公室的灯都亮着,办公桌上摆满了厚厚的资料和设计图纸。好事多磨。由于前期工作扎实,论证充分,篦冷机改造项目获得了成功。熟料温度由改造前的230℃下降到现在的100℃左右,每年可节约维修费用约100万元。篦冷机的故障率大大降低,彻底消除了篦冷机对窑系统的影响。后刘部长发现篦冷机风机群噪声很大,会对岗位工人造成职业危害,申请购买11风机消声器进行治理。
随着国家环保标准越来越高,我厂面临的环保压力也越来越大。第一项测试是窑头和窑尾的粉尘控制。经过多次调研,他想出了一个方案,将窑头的大布袋由内滤式改为现在的外滤式,将窑尾的电收尘器改造成现在的电袋组合收尘器,大大减少了粉尘排放。粉尘排放浓度从改造前的100mg/m3降低到现在的20mg/m3以下,远低于国家标准。同时,国家对水泥行业规定了新的能耗标准,我厂节能降耗形势尤为严峻。他通过阅读资料与水泥行业的其他技术人员交流,利用先进的设备控制整个工厂的能源消耗。工厂所有大型高压风机电机由液阻柜控制改为高压变频控制。水泥磨1250kw电机、生料磨1400kw电机、矿粉磨1000kw电机均配有摄像头。这些节能措施节电约15%,明显降低了我厂的能耗,控制了我厂的综合电耗。
他追求设备的精细化管理,勤于现场和相关技术人员对使用中的设备进行诊断,发现设备缺陷及时处理。他将始终专注于设备的研究和创新,虚心学习专业知识,结合制约生产的实际瓶颈,及时进行技术创新。水泥粉磨筛仓装置改造、回转窑液压滑轮缸技术改造、O-Sepa选粉机技术改造、混料仓给料不畅等技术改造项目,解决了现有设备缺陷,提高了设备运转率和机时,降低了维修成本和员工劳动强度。我们对创新项目进行了梳理,申请了专利,现已通过国家实用新型专利4项,其中多项技术创新项目获得省市技术创新奖。
在刘刚在每周的安全生产会议上,人们说得最多的是什么?做好设备的润滑保养工作,经常在岗位设备区域进行巡视,把设备故障消灭在萌芽状态,保证设备的运转率?。虽然巡检任务已经分配到了各个车间岗位,但他每天都要对全厂的设备进行仔细检查,才放心。他以扎实的工作作风和严谨的工作态度对待每一天的工作。他对待工作的态度值得我们每个人学习。正是因为他的爱岗敬业,才能让设备运转率常年保持在较高水平,为干法车间的正常生产保驾护航。
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